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電磁流量計流量輸出超差,零點漂移(yí)解決方案(àn)

來源:本站發布日期:2017-07-29 02:32:57|分享(xiǎng)加入收藏關注:0
在氣化裝置中使用了(le)多台電磁流量計,氣化裝(zhuāng)置試車運行期間遇到的故障如下:
1、流量信(xìn)號突(tū)然下降或無(wú)指示
  工藝操作人(rén)員反映,從循環灰水冷(lěng)卻器出來(lái)的灰水流量(liàng)表流量值突然下降,依照多年儀表維護經驗,判斷出(chū)現此種情況(kuàng)的主(zhǔ)要(yào)原因是電(diàn)極間的絕緣變壞(huài)或被(bèi)短(duǎn)路,造成信號送不出去。經過仔細認真(zhēn)的檢查,發現信號插座被腐蝕,於是用清水清理並烘幹,回裝後正常。當然,除了以上原因,還(hái)有可能是測量導管內壁有汙垢沉(chén)積,測量導管襯裏被破壞(huài),具體原因具體處理。
2、輸出信號晃動(dòng)
  儀表人員巡檢時發現,電磁流量計輸出信號晃動厲害,檢查確認被測流(liú)體無波動或者脈動,並且管道內為滿管液體的情況下,經仔細檢查(chá),電磁(cí)流量計(jì)本身無故障(zhàng),發現不遠處有一設備檢修人員正(zhèng)在焊接一接頭,判定為電焊機(jī)工作時產生(shēng)電(diàn)磁幹擾所致,遠離電磁幹擾後該流量計(jì)指示正常。
3、零點不穩定
  工藝停車時,濃灰漿流量表的零點不穩(wěn)定,檢查發現該表所測量的管道內有汙垢沉積,附著在測量管內壁,從而導致該流量計的零點變動,去除電極上(shàng)和電極附近的(de)贓(zāng)物,汙垢後,發現零點還是有些變動,用bt200重新校零後(hòu),該表顯示正常。當然,出現零點不穩定的原(yuán)因除了以上所分析的還可能是以下(xià)四種原因:
管道未充滿液體或者液體中有氣泡;
管道是否存在泄漏;
否有外界電(diàn)磁幹擾的(de)影響;
4、測量值與實際值不符
  在保證所測管道內液體已充滿(mǎn)傳感器並靜止的情況下,用bt200重新調校該表的零點後,測量值和實(shí)際值還有誤差,經過仔細檢查發現發現(xiàn)轉換(huàn)器(qì)的量程設定錯誤,重新設定(dìng)符合該表的正(zhèng)確量程(chéng)後指示正常,產生不符的原因還可能有下麵幾個方(fāng)麵(miàn):傳感器安裝(zhuāng)位置不妥,未滿管或者被測(cè)液體中含有氣泡,這類故障主要是管網工程設計不良,還有相關設備(bèi)不(bú)完善導致;信號電纜的絕緣能力下降(jiàng)。
  首先現場和主(zhǔ)控室聯校確認電纜線的連接是否正確(què),再檢查接線端子處或者電纜的接頭處是否受潮(cháo),導致電纜絕緣(yuán)能力下(xià)降;傳感器上遊流動狀況不符(fú)合要求。傳感器(qì)上遊流動狀況常受安裝空間限製,不符合規定要求,比如接近產生擾流的阻流件卻沒有足(zú)夠長的直管段,這些(xiē)都會引入(rù)影響測量準確度因素,測(cè)量(liàng)管內壁存在淤(yū)積層或管壁被磨(mó)損,從而改變流通麵積,影響(xiǎng)測(cè)量值;傳感器極間電阻(zǔ)變化或(huò)者電極絕緣下降。此故障往往是接線端雨(yǔ)水侵(qīn)入從而使之受潮(cháo)所致。排(pái)除潮(cháo)氣即(jí)可恢複絕緣。

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